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軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)聯(lián)檢工作總結(jié)
軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)聯(lián)檢工作總結(jié)
2009年10月21日早8點,冷軋廠軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)開始了為期7天的冷軋廠設(shè)備聯(lián)合檢修作業(yè),并于10月28日中午12:00順利啟車恢復(fù)運行。在聯(lián)檢期間,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在廠生產(chǎn)科、設(shè)備管理科的指導(dǎo)下,全體軋鋼職工能夠在作業(yè)區(qū)的帶領(lǐng)下全力組織、積極配合,較好的保證了聯(lián)檢工作的順利進行,F(xiàn)將軋鋼生作業(yè)區(qū)配合聯(lián)合檢修工作總結(jié)如下:
(一) 、聯(lián)檢準(zhǔn)備情況:
冷軋廠C線聯(lián)合檢修作業(yè)原定與10月23日早8:00停機,但由于20日軋后庫已具備生產(chǎn)科計劃檢修時達到7000噸以上庫存的要求,10月20日下午在生產(chǎn)科、設(shè)備科的組織下,與設(shè)備方在軋鋼會議室召開了C線聯(lián)檢平衡會,會議決定于10月21日早8點C線正式停車,10月26日早8點酸軋線試車,10月28日中午12:00正式啟車。期間設(shè)備方通報了聯(lián)檢項目,檢修節(jié)點控制時間,需要生產(chǎn)方配合的工作。生產(chǎn)方也提出了酸軋、磨輥兩區(qū)域共計30項影響生產(chǎn)需要檢修解決的設(shè)備問題。
為此,作業(yè)區(qū)成立了聯(lián)合檢修配合小組,副主任楊斌負(fù)責(zé)全面檢修組織工作和對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò);馬莉書記負(fù)責(zé)現(xiàn)場管理,人員、物資調(diào)配以及后勤保障工作;酸軋、磨輥兩區(qū)域總值班長負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行、驗收聯(lián)檢期間各項工作;其他各職能人員各負(fù)其責(zé),分管所轄作業(yè)。為了較好的配合設(shè)備進行檢修,作業(yè)區(qū)保證天天現(xiàn)場有領(lǐng)導(dǎo),天車24小時全力配合,并安排每天一名職能人員夜間值班。
可以說作業(yè)區(qū)非常重視此次聯(lián)檢的配合工作,做到早動員、早布置、早安排。聯(lián)檢期間最主要的配合是天車。作業(yè)區(qū)抽調(diào)有經(jīng)驗的天車工上白班頂崗,因為這段時間檢修用天車比較集中。并且白班安排6名天車司機,要求司機不能下車,吃飯有地面人員買完后送到天車上,司機在車上吃飯,避免了天車對檢修時間的影響,保證了檢修的工期。
此外,作業(yè)區(qū)要求操作人員聯(lián)檢期間不離崗、不離臺。尤其在停機準(zhǔn)備和試車期間,雖然工作繁復(fù),但是作業(yè)區(qū)安排有經(jīng)驗的老操作工進行操作,整個操作過程準(zhǔn)確到位,沒有出現(xiàn)任何失誤,很好地完成了生產(chǎn)配合工作,保證了檢修的順利起停。
(二)、軋機區(qū)域主要工作:
為配合全廠中修,本次檢修為按照節(jié)點時間達到設(shè)備提出的平衡條件,作業(yè)區(qū)由21日早7點開始為檢修的平衡條件做準(zhǔn)備,在8點準(zhǔn)時達到設(shè)備要求的平衡條件,保證了檢修的正常進行。本次檢修,設(shè)備在軋機區(qū)域主要需要處理的主要設(shè)備問題有:
1.1架減速機的拆箱檢查。
2. 1#助卷器導(dǎo)向輪更換 鋼絲帶更換 各部螺栓緊固 液壓缸底座檢查補焊框架螺栓緊固。
為了配合設(shè)備檢修和軋機部分設(shè)備、區(qū)域的維護及衛(wèi)生清理,作業(yè)區(qū)共做了以下工作:
10月21日白班時,停機后抽1~4架工作輥,1架下支撐輥、2架上支撐輥抽出吊走。并同設(shè)備人員到乳化液區(qū)域?qū)ふ艺羝c予以處理。排放1~4架收集槽的乳化液。
10月21日中班時,安排當(dāng)班人員將1~4架下支撐輥吊出。
10月22日夜班時,將所有機架的乳化液噴嘴及吹掃風(fēng)嘴進行拆卸。
10月22日白班時,清洗公司按作業(yè)區(qū)要求對1~4架的收集槽及機架內(nèi)的油污雜物等進行清理。
10月22日中班時,安排當(dāng)班操作工對拆卸下來的噴嘴進行清洗。
10月23日夜班時,作業(yè)區(qū)要求乳化液操作工將乳化液溫度控制在58~60攝氏度之間以避免23日早8點停蒸汽造成乳化液系統(tǒng)溫度過低。
10月23日白班時,在停蒸汽和未使用脫鹽水的前提下去校對軋機區(qū)域介質(zhì)流量表發(fā)現(xiàn)仍然有流量,并與設(shè)備科進行溝通。
10月23日中班和夜班,對乳化液B系統(tǒng)供給槽內(nèi)的乳化液進行全部排放,以使轉(zhuǎn)車后,乳化液B系統(tǒng)的各項指標(biāo)更加理想。作業(yè)區(qū)安排二筑爐對軋機乳化液區(qū)域的地坑、地溝及地面進行淤泥清理。
10月24日、25日進入正常檢修,現(xiàn)場操作工予以配合。
10月24日時,軋機乳化液區(qū)域?qū)系統(tǒng)進行補水并加熱,以達到轉(zhuǎn)車要求。
10月25日時,回裝支承輥及工作輥,回裝乳化液噴嘴和吹掃風(fēng)嘴。同時按照設(shè)備要求進行標(biāo)定,穿帶等工作。
本次聯(lián)檢過程中,配合設(shè)備施工到位,輔助工作及時,沒有因為操作原因造成設(shè)備檢修的結(jié)點時間延后現(xiàn)象,在作業(yè)區(qū)內(nèi)部進行的工作中,對乳化液噴嘴和吹掃風(fēng)嘴的清理工作,保證了日后正常生產(chǎn)過程中乳化液的噴射和4架出口吹掃的質(zhì)量,同時也可以減少板面缺陷的產(chǎn)生;對1~4架收集槽及機架間進行清理和對乳化液地坑、地溝的清理工作,徹底的清除了油污、油泥。保證了整個乳化液在今后日常生產(chǎn)過程中的狀態(tài)穩(wěn)定。
聯(lián)檢期間,一些輔助設(shè)施準(zhǔn)備的也比較齊全,換牌、停系統(tǒng)、單體試車及聯(lián)動試車的簽字確認(rèn)制度執(zhí)行的也比較好。各工程完成后的三清退場工作,值班長及區(qū)域?qū)X?zé)也能夠認(rèn)真的檢查確認(rèn)。整個檢修過程,全部按照預(yù)先設(shè)定的節(jié)點時間完成。
(三)、酸洗區(qū)域主要工作;
為配合全廠聯(lián)檢,本次酸軋區(qū)域檢修由24日早8點至26日早8點。由于本次檢修時間比較充裕,酸軋線一些檢修項目再較早的21日,22日就已經(jīng)陸續(xù)開始準(zhǔn)備了。本次檢修酸洗區(qū)域設(shè)備方計劃的主要項目有:
1. 2#剪下剪體更換,液壓缸更換,底座螺栓更換,銅套檢查更換。
2. 碎邊剪傳動側(cè)整體更換。
3. 圓盤剪傳動側(cè)整體吊出,軸套檢查。
4. 3#酸槽出口連接方法蘭口襯膠修補。
5. 連接活套天輥改造更新。
除以上設(shè)備方計劃的檢修項目以外,生產(chǎn)方計劃對酸洗區(qū)域的衛(wèi)生進行了清理,主要有:
1. 酸洗槽清洗。
2. 漂洗槽清洗。
3. 拉伸矯直機粉塵清理。
4. 除塵風(fēng)機及角籠粉塵清理。
5. 酸再生地坑清理。
6. 工藝段地坑清理。
本次對酸洗區(qū)域的衛(wèi)生清理,由21日到25日陸續(xù)完成。21日對漂洗槽,拉伸矯直機,除塵風(fēng)機及角籠粉進行了清理22日酸洗工藝段地坑進行了清理,25日對漂洗槽以及酸再生地坑進行了清理。其中清理漂洗槽和酸洗槽的施工單位為清洗公司,其余幾項則由二筑爐來完成。整個清理過程生產(chǎn)方專責(zé)全程監(jiān)護,嚴(yán)格保證施工質(zhì)量和施工后的三清退常
清理酸洗槽和漂洗槽施工量并不是很大,主要是清理槽體內(nèi)部的雜物,浮灰。漂洗槽內(nèi)鐵粉及淤泥比較多,清理較為困難,酸洗槽相對容易。本次清理,清洗公司清理較為干凈,三清退場也完成較好。
二筑爐主要負(fù)責(zé)清淤項目,拉伸矯直機粉塵在9月份曾經(jīng)清理過一次,所以本次工程量不是很大,整個清理過程大約2個小時,完成效果比較好。除塵風(fēng)機及角籠衛(wèi)生同樣,清理周期比較短,工程量不大,完成的很好。本次所有清理項目中,酸洗工藝段地坑以及酸再生地坑為工程量比較大的項目。酸洗地坑在22日清理完成,清理出淤泥3桶,完成比較好。酸再生地坑25日進行清理,由于檢修期間壓縮空氣停止供應(yīng),酸再生廢酸泵無法工作,酸再生地坑內(nèi)大量積水,二筑爐由自帶潛水泵進行排水,由中午12點至下午5點將酸再生地坑內(nèi)污水排出,下午5點正式開始清理地坑內(nèi)淤泥,共清理淤泥23桶。工程完成較好,將酸再生地坑內(nèi)淤泥及雜物清理干凈。三清退場工作也完成的較好。
本次檢修過程中,各個施工單位能按時到場,三清退場工作都完成的較好,生產(chǎn)方專責(zé)能夠全程監(jiān)控,嚴(yán)格保證了施工質(zhì)量,對于施工安排上存在的時間問題能夠及時溝通解決。在施工過程中需要準(zhǔn)備的空桶,編織袋等備品都能夠提前準(zhǔn)備,施工過程中需要生產(chǎn)方配合的,生產(chǎn)方都及時配合,生產(chǎn)方與施工方配合較好,所有項目都按計劃時間完成。本次檢修中生產(chǎn)方各項目完成較好。
(四)、酸洗線其他作業(yè)項目:
一、檢修項目
1、2#橫切剪上剪體絲孔處理,下剪體更換。
2、光整機小刀架銅滑板更換。
3、圓盤剪傳動側(cè)1#剪床檢查。
4、碎邊剪傳動側(cè)剪床整體更換。
二、檢修結(jié)果
1、2#橫切剪上剪體有3個絲孔的絲扣損壞,已修復(fù)。下剪體整體更換,試用后剪切效果良好。
2、光整機小刀架銅滑板全部更換,滑道沒有檢查更換,側(cè)滑板沒有檢查更換,回裝試用后刨削效果一般,刨削后傳動側(cè)還是比操作側(cè)略深。
3、圓盤剪傳動側(cè)1#剪床進行了解體檢查,未發(fā)現(xiàn)實質(zhì)問題,回裝后進行了間隙調(diào)整,調(diào)整速度比檢修前略快,但還是很慢。剪切效果待起車使用后觀察。
4、碎邊剪傳動側(cè)剪床整體更換,剪切效果待起車使用后觀察。
所有檢修項目均按工期完成。
(五)、磨輥區(qū)域:
一、 檢修項目
1、 拋丸機更換1#、2#提升皮帶及料斗。拋丸機小車吊下,更換葉片、襯板、分丸輪、定向套、補焊漏點。更換牽引裝置、滾筒、滾軸及銅套。更換防護皮帶及牽引鋼繩。更換除塵布袋。更換拋丸倉內(nèi)襯板并襯膠。
2、 拆輥小車軌道修復(fù):以電焊填補磨損處,并修磨。
3、 毛化床電極底座松動,更換了底座。
4、 舊瓦床有床頭跳電現(xiàn)象檢查。
5、 84125托板靜壓不足處理。
二、 檢修結(jié)果
1、 拋丸機漏砂情況嚴(yán)重,經(jīng)過檢修之后有很大的改善。提升皮帶及料斗的更換,增強了拋丸機的工作能力。拋丸機的除塵效果差,檢修過程中增加了56個布袋,試用后效果良好。
2、 拆輥小車軌道以電焊填補處較多。電焊處多有疤痕,對拆輥小車輪的使用壽命有很大影響,降低了小車輪的使用周期。
3、 更換了毛化床電極底座。等待毛二鍍工作輥使用后觀察。
4、 新瓦床床頭噪音大。(軸承新件未到貨,待到貨后處理)
5、 舊瓦床近期未發(fā)生床頭跳電現(xiàn)象。電氣檢查無問題。
6、 84125最近未發(fā)生托板靜壓報警。
7、 檢修前提出的新、舊瓦床測量臂夾尺沒有重新校正。
所有檢修項目均按工期完成。對檢修中涉及到動火的項目如拋丸機和拆輥車軌道補焊,嚴(yán)格按廠三級動火程序執(zhí)行。檢修期間掛牌制度嚴(yán)格執(zhí)行。并有生產(chǎn)操作專人監(jiān)護。確保了現(xiàn)場人員安全、動火安全的質(zhì)量和檢修質(zhì)量。檢修結(jié)束后,監(jiān)督施工方做到三清退常
三、 清理淤泥
檢修期間,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)合理安排施工單位---二筑爐,對84125磨床、赫床、新瓦床、舊瓦床和裝配區(qū)的地坑和地溝中的砂輪泥進行了徹底的清理,將長期積攢在地坑的砂輪淤泥全清理出來。清理經(jīng)過驗收后達到合格標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督施工方做到三清退常
四、 清洗班工作
檢修期間,清洗班組任務(wù)重,克服了5號天車的檢修給他們裝配支承輥帶來的不便,他們周密安排,合理規(guī)劃,順利的完成了任務(wù)。清洗二鍍鋅工作輥軸承12套,發(fā)現(xiàn)全部軸承有點蝕、銹蝕現(xiàn)象,判為報廢,已更換了鐵木肯的新軸承。拆裝平整工作輥軸承16套,全部更換成二次利用的舊軸承、并對箱體尺寸進行了檢測,未發(fā)現(xiàn)問題。安裝了修復(fù)的軋機工作輥軸承、箱體檢測基本符合標(biāo)準(zhǔn)。
(六) 、聯(lián)檢期間作業(yè)區(qū)培訓(xùn)工作:
1、酸軋區(qū)域培訓(xùn)工作::
軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)利用CDCM線停產(chǎn)檢修期間組織了“軋鋼職工質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)與競賽活動”, 共計100多名軋鋼職工參加了培訓(xùn)活動。
這次培訓(xùn)班分兩個階段:第一階段為培訓(xùn)學(xué)習(xí),第二階段為理論考試與實操比武。培訓(xùn)學(xué)習(xí)由作業(yè)區(qū)副主任和技術(shù)專職掛帥,分別講授《軋鋼工藝》、《質(zhì)量管理講座》、《職工操作技巧》等相關(guān)技術(shù)與知識。為此軋鋼技術(shù)組成員精心組織培訓(xùn)內(nèi)容,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,圍繞“降本節(jié)約、提質(zhì)增效”做好培訓(xùn)計劃,并精選了培訓(xùn)教材。通過為期6天24課時的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和比武,軋鋼職工增強了成本意識,更提高了工藝質(zhì)量管理技術(shù)水平。此次技術(shù)培訓(xùn)班,也得到了廠黨群管理科的大力支持與幫助,廠負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的孫國慶同志到軋鋼進行了現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。
此外,中修期間,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)副主任楊斌為職工舉辦了精細(xì)化管理知識培訓(xùn)講座,軋鋼近百人接受了培訓(xùn)。
這是自今年下半年以來,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)召開全面啟動精細(xì)化管理活動會后的又一行動,也是軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)扎實推行精細(xì)化管理活動培訓(xùn)階段的一項重要內(nèi)容。旨在通過培訓(xùn)使職工初步掌握現(xiàn)場管理知識,建立現(xiàn)場管理意識,為推進精細(xì)化管理工作在軋鋼的更好實施打下良好的基矗
一直以來,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)把精細(xì)化管理深化與推進工作與作業(yè)區(qū)生產(chǎn)實際緊密結(jié)合起來,并詳細(xì)制訂下發(fā)了深化與推進精細(xì)化現(xiàn)場管理整體方案,成立了精細(xì)化管理活動領(lǐng)導(dǎo)小組和管理活動工作組,并指定了專門管理人員具體負(fù)責(zé)此項工作。按照活動計劃實施節(jié)點,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)精細(xì)化管理工作分為活動培訓(xùn)策劃階段、現(xiàn)場管理項目實施階段、制度建設(shè)階段、檢查提高階段和效果檢驗5個階段。此次檢修伊始,作業(yè)區(qū)就立即組織了職工進行精細(xì)化管理知識培訓(xùn)。
通過本次培訓(xùn),使大家深刻認(rèn)識到開展精細(xì)化管理活動對軋鋼作業(yè)區(qū),乃至冷軋廠的未來發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義。大家紛紛表示,在今后的工作中,一定要提高自身的現(xiàn)場管理意識,改善現(xiàn)場管理環(huán)境和自身工作環(huán)境,為冷軋廠深化和推進精細(xì)化管理活動以及建設(shè)環(huán)境友好型企業(yè)作出應(yīng)有的貢獻。
2、磨輥區(qū)域培訓(xùn)工作:
從2009年10月23日到27日,在軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)磨輥會議室對全體磨床操作人員共36人參加為期30學(xué)時的磨工培訓(xùn)。與此同時,清洗班及工作輥裝配全體操作人員共16人參加為期30學(xué)時的裝配培訓(xùn)。
目的:學(xué)習(xí)操作新工藝、新方法,提高操作人員對設(shè)備點檢的能力。推廣優(yōu)秀操作法。提高操作人員的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化操作水平。
為達到培訓(xùn)目的和要求,保證培訓(xùn)效果,在培訓(xùn)教學(xué)過程中,采取了以下保證措施:執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,少一次課總成績扣10分,少2次課禁止考試。對考試前3名給予獎勵,不及格給予處罰。運用PPT圖文并茂,生動形象的現(xiàn)代化教學(xué)方式。采用互動式教學(xué)方法提高培訓(xùn)質(zhì)量。理論知識與現(xiàn)場實踐相結(jié)合,現(xiàn)場實際操作。
主要培訓(xùn)了以下內(nèi)容:磨削前的準(zhǔn)備工作、磨削參數(shù)的選擇、磨床的維護與保養(yǎng)。如何提高磨削精度、磨削軋輥缺陷產(chǎn)生原因、磨削工藝制定及選擇、優(yōu)化磨削工藝等等。
工業(yè)軸承的基本知識、滾動軸承故障的簡易判斷、傾聽軸承滾動聲可判斷軸承故障、軸承損傷示例及預(yù)防措施、油膜軸承工藝及原理、支承輥裝配工藝及原理等等。
通過學(xué)習(xí)先進的操作法,優(yōu)化的磨削工藝,軋輥缺陷產(chǎn)生的原因及解決方法。軋輥磨削操作的質(zhì)量控制。磨床的日常維護與保養(yǎng)等實用技巧。提高現(xiàn)場操作人員的操作技能,同時豐富了職工理論知識,強化了故障及事故的分析和處理方法。提高職工對設(shè)備的維護水平。通過考試,全體學(xué)員成績較好,這次培訓(xùn)達到理想的效果。
(七)、聯(lián)合檢修期間軋鋼作業(yè)區(qū)安全保障工作:
軋鋼作業(yè)區(qū)21日進入聯(lián)檢工作階段,作業(yè)區(qū)提前召開了聯(lián)檢準(zhǔn)備工作會議,要求酸軋班組四個班組派兩名同志配合作業(yè)區(qū)安全巡檢。作業(yè)區(qū)對參加巡檢人員召開了專門會議,對檢查內(nèi)容逐一講解并提出要求:
1、要求各班組天車司機,必須遵守冷軋聯(lián)檢規(guī)定,如果指揮吊車人員不帶指吊臂章天車司機禁止吊裝。聯(lián)檢期間這項工作執(zhí)行較好。
2、作業(yè)區(qū)巡檢工作落實到實處,乳化液更換冷卻水管打開時因閥門問題水壓一直較大,超出預(yù)定時間因為是二級動火區(qū)域,作業(yè)區(qū)安全監(jiān)護人員嚴(yán)防死守一直監(jiān)護到施工結(jié)束。
3、安全巡檢在這次聯(lián)檢起到了重要作用,沒有規(guī)定檢查時間,巡檢人員一直在現(xiàn)場來回檢查,糾正違章、檢查氧氣、乙炔瓶、動火點滅火器材、地面防護,等等。確保了聯(lián)檢順利進行。
4、作業(yè)區(qū)成立了青年服務(wù)崗,準(zhǔn)備了飲水機、藥品、水杯主要服務(wù)現(xiàn)場施工單位人員飲水問題,施工人員比較滿意青年服務(wù)崗的服務(wù)。
5、作業(yè)區(qū)聯(lián)檢共查處施工單位沒帶安全帽違章一起,因聯(lián)檢損壞現(xiàn)場地面兩起,同時對施工單位罰款處理,(安全部門處理)
6、聯(lián)檢接近尾聲時因酸再生煤氣熱值一直不穩(wěn)定,需要煤氣放散,而且這次時間較長需要在酸再生周圍對現(xiàn)場戒嚴(yán),防止路過行人被煤氣熏著中毒,作業(yè)區(qū)派出五名同志分五個控制點警戒,對行人解釋不要在此處行走危險性,經(jīng)過十多個小時軋鋼作業(yè)區(qū)順利配合設(shè)備這次煤氣作業(yè)。
聯(lián)檢期間作業(yè)區(qū)班子把安全工作放在首位,要求天車作業(yè)人員嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對與違章指揮和不帶臂章指揮堅決不吊,對哨音不清、手勢不明不能動車,必須確認(rèn)清楚準(zhǔn)確后方可動車。對于現(xiàn)場動火點必須一點一證,消防設(shè)施齊全,監(jiān)護到位方可動火。動火期間監(jiān)護人員全程監(jiān)護。動火證審批必須由安全員和主任助理以上領(lǐng)導(dǎo)兩人簽字,方可動火。
聯(lián)檢期間作業(yè)區(qū)安排每個班組派出兩名責(zé)任心強的人員,佩戴安全檢查臂章,和值班長、安全員一起組成安全巡查隊,進行24小時流動檢查,尤其加強各個用餐時間的現(xiàn)場巡視,檢查人員發(fā)現(xiàn)違規(guī)動火和無監(jiān)護動火給與制止和匯報,有效的保證了現(xiàn)場動火安全。
作業(yè)區(qū)安全員楊柳松聯(lián)檢期間每天堅持在現(xiàn)場流動檢查,每天早晨給流動檢查員開會,布置當(dāng)天重點工作和重點檢查部位,對流動檢查員反饋的信息及時檢查確認(rèn)。酸再生煤氣抽堵盲板期間始終現(xiàn)場監(jiān)護、檢查。聯(lián)檢期間楊柳松孩子感冒發(fā)高燒,他并沒有因次而耽誤工作。保證了檢修期間的安全工作。
(八)、作業(yè)區(qū)團支部主要工作:
為了發(fā)揮團員青年在創(chuàng)建安全生產(chǎn)示范中和日常生產(chǎn)中的先鋒模范作用。軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在聯(lián)檢期間組織開展青年服務(wù)崗活動,為聯(lián)檢期間現(xiàn)場的檢修工人提出的飲水、擦傷及生病等問題提供了保障。
作業(yè)區(qū)團支部在10月24日、25日兩天,每天早8點開始設(shè)立,至檢修項目結(jié)束為止,在軋機區(qū)域設(shè)立了青年服務(wù)崗,備有飲水機,常用藥品及一些處理輕微擦傷的醫(yī)療品。青年工人在崗期間能夠主動給檢修工人送水、為生病的工人找藥、為擦傷工人處理傷口,很好的體現(xiàn)了青年服務(wù)崗設(shè)立的目的及作用。同時也為檢修正常順利的進行獻上了我們青年團員的微薄之力。
為了發(fā)揮團員青年在創(chuàng)建安全生產(chǎn)示范中和日常生產(chǎn)中的先鋒模范作用。軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)在聯(lián)檢期間組織開展青年服務(wù)崗活動,為聯(lián)檢期間現(xiàn)場的檢修工人提出的飲水、擦傷及生病等問題提供了保障。
在定修如火如荼的進行期間,我們見到這些年輕的小伙子們時而為檢修中的師傅們送水、時而為檢修中的師傅們簡單處理傷口,協(xié)助作業(yè)區(qū)安全員對檢修區(qū)域安全情況進行排查。切實履行自身職責(zé)。此次青年服務(wù)崗工作以“服務(wù)現(xiàn)嘗輔助安全”為主題,拓寬服務(wù)范圍,增加了對現(xiàn)場安全管理情況的監(jiān)督,凸顯了青年服務(wù)崗的服務(wù)職能,切實發(fā)揮了服務(wù)現(xiàn)場和安全“哨兵”的作用。聯(lián)檢期間,軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)四個班組均參加了“青年服務(wù)崗”的現(xiàn)場工作,各班組結(jié)合自身實際,以青年團員為主體,以服務(wù)現(xiàn)場為導(dǎo)向,以安全思想教育為輔助思想、開展各自有特色的青年服務(wù)崗,充分發(fā)揮廣大團員青年的積極作用。在此次活動中廣大團員青年立足崗位,努力踐行“青年當(dāng)先”,為定修按期順利完成貢獻著自己的力量。深刻體現(xiàn)了青年服務(wù)崗創(chuàng)建活動的重要意義,進一步增強了青年服務(wù)崗工作的主動性、針對性與時效性?梢哉f,團支部青年服務(wù)崗也成為檢修期間一道亮麗的風(fēng)景線。
(九)、聯(lián)檢期間發(fā)生酸再生爆震事故經(jīng)過。
在此次聯(lián)合檢修過程中,也發(fā)生了一起嚴(yán)重的設(shè)備事故:酸再生機組陪燒爐爆震事故,現(xiàn)將該事故進行再現(xiàn)說明:
2009年10月26日星期一白班15點10分酸再生機組點火試驗,點火燒嘴與主燒嘴均做試驗,畫面顯示都為正常(有設(shè)備方人員進行確認(rèn)),之后按操作規(guī)程要求使用點火燒嘴烘爐1小時。
二班16點接班之后,烘爐結(jié)束,按操規(guī)程應(yīng)該轉(zhuǎn)換為主燒嘴工作。三個主燒嘴進行點火試驗,三個主燒嘴中1#、3#燒嘴點不著,2#燒嘴為全工作狀態(tài)(畫面顯示為點火成功),由于1#、3#主燒嘴無法正常工作,只能將2#主燒嘴手動關(guān)閉。設(shè)備儀表(劉常誠,丁天君)處理1#燒嘴定位器,設(shè)備處理結(jié)束后,通知操作人員(郭軍)可以點火,操作人員(郭軍)再次點火,三個主燒嘴中1#、3#主燒嘴仍然點不著,此時檢查發(fā)現(xiàn)煤氣熱值過低(1200Kcal/Nm3)。當(dāng)班操作人員(郭軍)通知調(diào)度室(康寧),請求有關(guān)方面進行煤氣熱值調(diào)節(jié)。設(shè)備儀表人員(劉常誠,丁天君)更換完1#燒嘴定位器后,嘗試點火5-6次,但均未成功。期間設(shè)備人員(劉常誠,丁天君)一直在查找設(shè)備問題,并進行相應(yīng)處理。整個過程中,煤氣熱值一直處于較低狀態(tài)。
18點50左右最后一次點火未成功后機組正常吹掃。此時發(fā)現(xiàn)煤氣熱值異常升高至2399Kcal/Nm3,已達到最大值,當(dāng)班操作人員(郭軍)再次通知調(diào)度室,告知熱值過高,有危險,后儀表人員(劉常誠,丁天君)也通知調(diào)度室熱值過高。然后,儀表劉常誠去現(xiàn)場調(diào)試設(shè)備,丁天君在電氣操作室內(nèi)。當(dāng)時酸再生主操作室內(nèi)4人(操作人員郭軍、劉峰,專責(zé)孫昊陽,維檢人員崔杰),約19點25分,在等待儀表人員反饋期間(未有任何操作情況下),突然發(fā)生爆震。發(fā)生爆震后操作室內(nèi)人員由逃生通道逃生。19點27分專責(zé)孫昊陽返回操作室,電話報告調(diào)度室。
爆震發(fā)生后,作業(yè)區(qū)副主任楊斌、酸軋總值班長于波、作業(yè)區(qū)安全員楊柳松第一時間趕到事故現(xiàn)場,與設(shè)備方一道分析事故原因,制定事故解決方案,在隨后處理故障的三天里,作業(yè)區(qū)副主任楊斌、酸軋總值班長一直堅守現(xiàn)場未曾回家,全方位協(xié)調(diào)配合設(shè)備方完成各項調(diào)試工作,10月28日23:10分,酸再生三個主燒嘴點火成功,此次事故處理結(jié)束。雖然在檢修期間發(fā)生事故,責(zé)任不在生產(chǎn),但畢竟在我們軋鋼所轄區(qū)域,留給我們的教訓(xùn)是深刻的,同時也更加深了我們在今后的工作中對待安全生產(chǎn)的防范與重視程度。
以上是軋鋼生產(chǎn)作業(yè)在聯(lián)檢期間所的一些工作。應(yīng)該說軋鋼作業(yè)對本次的聯(lián)檢工作十分重視,無論從自營項目的組織還是到與設(shè)備的配合,都做得非常細(xì)致、到位。所以才保證了聯(lián)檢的順利進行。軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)有信心、有決心完成廠交給的各項任務(wù),隨時準(zhǔn)備接受廠領(lǐng)導(dǎo)的檢驗。
2009年10月31日
軋鋼生產(chǎn)作業(yè)區(qū)
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